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【專欄】創(chuàng)新在基層| 主汽門疏水系統(tǒng)升級改造實現(xiàn)暖機提速降耗


2026-02-11

近日,動力廠富余煤氣班組成功解決了困擾35MW汽輪機主汽門疏水不暢而導(dǎo)致的暖機時間過長難題。

汽輪機主汽門疏水管是機組啟機暖機的關(guān)鍵保障,其作用是在暖機時快速排出管道內(nèi)低溫積水,助力氣缸均勻受熱,防止閥門卡澀和轉(zhuǎn)子彎曲。此前,機組在啟機過程中,班組人員發(fā)現(xiàn)汽輪機上下缸溫差超過50℃,主汽門內(nèi)部和疏水管道上有異響,并伴隨輕微振動,汽輪機啟機需消除上述情況后才能進(jìn)行,使得機組暖機時長延長,這一問題既制約啟機效率,又造成煤氣能源的浪費,不利于機組安全運行。

班組人員在排查時發(fā)現(xiàn)核心問題是主汽門疏水管路為單一路徑疏水,管道內(nèi)積存空氣和少量蒸汽時,易發(fā)生氣液兩相流阻塞,導(dǎo)致積水無法及時排出,造成暖管延遲、暖機超時。

找到問題根源后,班組人員集思廣益,對主汽門疏水系統(tǒng)開展針對性升級改造。避開單一疏水排氣整改思路,實施多措并舉優(yōu)化汽輪機運行系統(tǒng)性能。一是精準(zhǔn)增設(shè)排氣管道,在疏水管道高點或易積氣位置加裝對空排氣管道,管口垂直向上延伸至高于操作平臺的安全區(qū)域,并在末端配套安裝消音器,避免高溫蒸汽噴濺風(fēng)險。二是采用雙向排放設(shè)計,改造后疏水階段同步開啟疏水閥與排氣閥,借助排氣管道快速排出管道內(nèi)積存空氣和少量蒸汽,從根源減少氣阻;暖管階段依托“疏水 排氣”雙向作用,加速凝結(jié)水排出,避免因氣液兩相流阻塞造成暖管延遲,徹底解決疏水不暢問題。三是嚴(yán)控材料與布局質(zhì)量,排氣管道選用和主疏水管道同款的耐高壓高溫鋼管,彎頭采用大半徑設(shè)計減少流動阻力,同時增設(shè)支吊架固定管道,保障系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。

主汽門疏水系統(tǒng)改造后成效立竿見影,在啟機過程中效率、安全、降耗得到了提升。氣液分離和雙向排放的雙重作用,使得氣阻效應(yīng)大幅降低,疏水效率提升,暖機時間明顯縮短。管道因積水引發(fā)的振動問題得到了解決,降低熱應(yīng)力對管道損傷,保障了設(shè)備的安全運行,縮短了暖機時長,減少了高氣和焦氣的消耗,降低了能源介質(zhì)消耗。