【專欄】創(chuàng)新在基層| 軋鋼廠棒材作業(yè)區(qū)軋機組導(dǎo)向裝置升級解難題
2026-01-19
日前,軋鋼廠棒材作業(yè)區(qū)軋機組平活套出口側(cè)導(dǎo)向裝置的小改進,徹底解決了困擾生產(chǎn)的導(dǎo)板刮鐵難題,為Φ25mm-Φ30mm圓鋼、Φ25mm-Φ28mm螺紋鋼等品種規(guī)格有序生產(chǎn)筑牢了根基。
此前,該作業(yè)區(qū)生產(chǎn)上述規(guī)格鋼材時,易出現(xiàn)成品進口導(dǎo)板刮鐵問題。經(jīng)現(xiàn)場跟蹤排查,癥結(jié)直指平活套出口側(cè)導(dǎo)向裝置——平活套出口側(cè)未起到導(dǎo)鋼作用,導(dǎo)致紅鋼咬入成品軋機時易與導(dǎo)板之間接觸摩擦,不僅形成刮鐵,長期堆積還會堵塞導(dǎo)板,極易引發(fā)非計劃停機。為避免堆鋼風(fēng)險,崗位人員需頻繁停軋檢查清理,影響生產(chǎn)節(jié)奏。
找準問題根源后,作業(yè)區(qū)精準施策推進改造,將平活套器出口側(cè)傳統(tǒng)側(cè)邊鋼板導(dǎo)向,全面升級為導(dǎo)輪導(dǎo)向結(jié)構(gòu)。借助導(dǎo)輪平穩(wěn)引導(dǎo)紅鋼運行軌跡,從源頭規(guī)避紅鋼與進口導(dǎo)板的接觸摩擦,從根本上杜絕刮鐵產(chǎn)生。
改造完成后成效立竿見影,成品進口導(dǎo)板刮鐵故障徹底清零,無需再因檢查清理導(dǎo)板停軋,既減少了非計劃停機時間,又保障了生產(chǎn)流程的連續(xù)性與穩(wěn)定性,以小改進收獲大效益,助力了降本增效。