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聚焦長鋼

首鋼長鋼:從“三筆賬”說說氧槍消耗


2025-12-19

下午四點班,首鋼長鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐平臺上熱浪滾滾,爐火正紅。又一爐鋼水即將冶煉完成,氧槍緩緩提升,槍身上沾滿的鋼渣在高溫下閃著暗紅色的光。

“刮渣操作完成,本爐槍況正常!”丙班6號轉(zhuǎn)爐一助手李雪春抹了把汗,在記錄本上劃下一筆。

不遠處,首鋼長鋼煉鋼廠技術(shù)科科長韓學義正盯著剛剛下線的一支氧槍,噴頭邊緣有燒損痕跡——這已是本月第8支因燒槍而下線的氧槍。

氧槍,轉(zhuǎn)爐煉鋼的“心臟”設(shè)備,一支價值近萬元。它的壽命長,對煉鋼工序極低成本運行貢獻度明顯。因此,煉鋼廠在提高氧槍槍齡、降低氧槍消耗方面深耕不輟,指標逐年優(yōu)化的同時逐年升級路徑,推動氧槍壽命不斷延長。今年10月份,首鋼長鋼實現(xiàn)182爐/支,按照產(chǎn)量測算,全月大約消耗18支氧槍,較年初月度節(jié)省了9支。

第一筆賬:效益賬——小槍頭連著大成本

“平均槍齡每提高10爐,每月就能少消耗1-2支氧槍,全年度下來直接成本就能節(jié)約近20萬元。”降低氧槍消耗攻關(guān)組副組長孫利钘在分析會上攤開數(shù)據(jù)報表,曲線走勢非常明顯:1-5月高鐵耗模式下,氧槍平均槍齡128爐;鐵耗調(diào)整后,7月份提升至134爐……

更值得關(guān)注的是氧槍下線原因分析:1-10月,因“燒槍”導致下線氧槍數(shù)量占總氧槍消耗的66.69%,“粘槍”占比25.47%,加起來占比高達92.16%。

歸根究底,高鐵耗生產(chǎn)模式下,熱量富余,吹煉過程中爐內(nèi)化學反應(yīng)劇烈;為保證熱量平衡,渣料加入量大,冶煉過程返干現(xiàn)象嚴重,如果吹煉不穩(wěn)定,會造成氧槍槍位調(diào)整頻繁,若槍位調(diào)整不當,極易發(fā)生氧槍燒粘槍事故,增大氧槍消耗。據(jù)此,攻關(guān)方向非常明確——向操作要效益,向操作要槍齡。

這支深入轉(zhuǎn)爐中吹氧氣的“鋼槍”,成為鋼工序降本增效最“前沿”的陣地。隨著攻關(guān)不斷深入,氧槍槍齡從1月份的107爐一路攀升至最高182爐。

然而,效益遠不止于此。LF爐精煉工牛嘉佳算了另一筆“賬”:“燒槍、粘槍事故少了;操作更穩(wěn)定,鋼水質(zhì)量合格率1-11月達到99.90%?!?/p>

站在效益的維度,降低氧槍消耗,落腳于對數(shù)據(jù)進行趨勢分析,在數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律,用好規(guī)律,持續(xù)進步。

第二筆賬:管理賬——標準化操作精心呵護

“3米開氣,2米關(guān)氣,這個標準得刻在腦子里!”在班前會上,冶煉工程技術(shù)員李向陽反復(fù)強調(diào)。以前,有的一助手為圖省事,就直接在操作臺關(guān)氣,導致“回火”燒槍事故發(fā)生。

標準化操作,不僅是安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量最基本的保障,更是強化過程管控、降低各項消耗的最佳著力點。這也同樣是攻關(guān)組緊盯不放的一個重要的點。

抓手是什么?攻關(guān)組的答案是:管理細化。

裝準率管控要求鐵水、廢鋼、總裝入量偏差不大于1噸,保證≥85%,避免裝入量波動,源頭上穩(wěn)定冶煉條件;每爐供氧和濺渣后必須刮渣,班前檢查刮刀,確保硬件完好;完善爐底測量制度,爐底值大于“0”時,槍位自動上調(diào)100-200mm,爐長根據(jù)吹煉情況利用生產(chǎn)間隙二次量爐底,重新確定槍位,防止爐底上漲燒槍……

每個環(huán)節(jié)精益求精,每個操作一絲不茍,管理,讓氧槍從“出場”到“退場”的各環(huán)節(jié)、全流程都盡可能地受到保護,推動燒槍、粘槍事故數(shù)量一降再降。

站在管理的維度,降低氧槍消耗,落腳于對操作豎起“尺子”,在操作中挖掘管理潛能,全流程覆蓋,高標準執(zhí)行。

第三筆賬:技術(shù)賬——從“被動應(yīng)對”到“主動適應(yīng)”

高鐵耗生產(chǎn)模式下,渣料加入量大、冶煉易返干、粘槍風險高……這是客觀現(xiàn)實。然而,該廠技術(shù)帶頭人并沒有坐等條件改變,而是起而行之。

職工孟義春、韓學義帶領(lǐng)團隊開展了多項技術(shù)攻關(guān)。

優(yōu)化氧槍噴頭配置  “我們在多種氧槍噴頭設(shè)計參數(shù)的條件下進行試驗,積累了大量的數(shù)據(jù),具體指導我們針對不同鐵耗模式匹配不同供氧強度的噴頭。”轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)作業(yè)長李鵬程如是說,“此外,積極對噴頭設(shè)計參數(shù)進行優(yōu)化,加強噴頭冷卻效果?!?/p>

建立預(yù)警機制  當一次除塵抽煙效果差時,及時聯(lián)系調(diào)度,協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)除塵崗位調(diào)整喉口開度。一助手立即將吹煉氧壓調(diào)小,減緩吹煉過程化學反應(yīng)。

創(chuàng)新處置方案  為避免高硅鐵水裝入前期升溫過快進而引起“竄鐵”的情況,形成“及時調(diào)整廢鋼裝入量,前期氧壓不超規(guī)定值,中、后期適當調(diào)大氧壓加強攪拌”工作流程。一旦發(fā)生“竄鐵”,及時起槍關(guān)氣,等爐內(nèi)反應(yīng)平穩(wěn),再次下槍吹煉。

站在技術(shù)的維度,降低氧槍消耗,落腳于因地制宜抓好技術(shù)創(chuàng)新,大膽突破,實現(xiàn)資源要素效率更高。 

廠房內(nèi),爐火映照,也映照著煉鋼人追求極低成本的堅韌。從一支氧槍的消耗,到一個工序的高質(zhì)量運行,在降本增效的路上,每一步都算數(shù),每一筆賬都至關(guān)重要。

當又一爐鋼水奔向連鑄機,氧槍在氤氳蒸汽中緩緩提升,槍身完好,光潔如新。這尋常一幕背后,是一本越算越精的效益賬、管理賬、技術(shù)賬,更是一場越打越深入的攻堅仗……