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一引領(lǐng)兩融合| 破譯成材率提升“密碼”


2024-10-24

“圓鋼頭部耳子問題終于得到了徹底根治,圓鋼綜合成材率指標(biāo)也比原來提高了0.15個百分點?!避堜搹S棒材作業(yè)區(qū)技術(shù)員王偉看著圓鋼成材率攻關(guān)分析表,高興地跟現(xiàn)場的軋機組職工們分享。

棒材生產(chǎn)線在圓鋼生產(chǎn)過程中,存在各規(guī)格頭部耳子問題,特別是φ25mm圓鋼頭部耳子長的問題成為制約圓鋼成材率提高的最大瓶頸。為破解該問題,棒材作業(yè)區(qū)軋機組展開了圓鋼頭部耳子問題攻關(guān)。

“說干就干”。他們通過連續(xù)跟蹤圓鋼生產(chǎn)頭部耳子情況,分別嘗試并一一排除了修改活套參數(shù)、修改補償量、甩掉活套等方法,最終在生產(chǎn)φ32mm圓鋼甩掉成品前活套過程中發(fā)現(xiàn)頭部耳子問題與速降有密切關(guān)系,即問題產(chǎn)生是由于補償撤銷瞬間,K1K2之間速度匹配關(guān)系破壞,機架秒流量失衡,速度出現(xiàn)波動造成的。于是,他們在深入細(xì)致地研究分析后,羅列出一系列攻關(guān)中可能存在的難題:精軋機動態(tài)補償怎么投入、怎么撤銷、時間點是什么情況等等,帶著這些問題,軋機組攻關(guān)人員迎難而上,大膽嘗試,一起分析PDA程序,成功總結(jié)得出結(jié)論,并確定了解決思路。一是優(yōu)化軋機動態(tài)補償程序,修改補償投入點,補償撤銷采取階梯斜退;二是補償量百分比結(jié)合匹配關(guān)系進(jìn)行設(shè)定;三是結(jié)合動態(tài)補償撤銷,設(shè)定活套起套延時,滿足軋制圓鋼生產(chǎn)需求。

功夫不負(fù)有心人。通過三個多月摸索,棒材作業(yè)區(qū)軋機組先后對PDA程序優(yōu)化、動態(tài)補償量和活套起套延時參數(shù)修訂完善進(jìn)行了現(xiàn)場驗證,最終得出最優(yōu)圓鋼軋制參數(shù)值,實現(xiàn)了棒材作業(yè)區(qū)圓鋼綜合成材率指標(biāo)穩(wěn)中有升,為軋鋼廠實現(xiàn)質(zhì)量效益雙提升打下了堅實基礎(chǔ)。