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“長(zhǎng)鋼之星”之“創(chuàng)新之星”| 孟義春:技術(shù)創(chuàng)新路上的急先鋒


2023-12-12

技術(shù)創(chuàng)新能力是推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心支撐,也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)低成本生產(chǎn)、高效益經(jīng)營(yíng)和積蓄企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。作為煉鋼廠技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的帶頭人,孟義春始終堅(jiān)守技術(shù)創(chuàng)新的初心,持續(xù)在煉鋼技術(shù)研究應(yīng)用方面深耕不輟,在新品種開(kāi)發(fā)、技術(shù)攻關(guān)等多項(xiàng)工作中做出突出貢獻(xiàn),是煉鋼人心中名副其實(shí)的技術(shù)大拿。

12年來(lái),孟義春在煉鋼廠技術(shù)創(chuàng)新各項(xiàng)工作中一路摸爬滾打,開(kāi)拓創(chuàng)新,勇毅前行,硬是憑著自己扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和愛(ài)鉆研、能吃苦的敬業(yè)精神闖出一番天地,干出一些成績(jī),曾多次榮獲首鋼集團(tuán)及公司榮譽(yù),發(fā)表專(zhuān)業(yè)論文10余篇,被中國(guó)冶金、山西冶金、天津冶金等刊物收錄,并發(fā)明實(shí)用新型專(zhuān)利和發(fā)明專(zhuān)利合計(jì)20余項(xiàng)。先后獲得“2017年首鋼青年創(chuàng)新先鋒”“2018年長(zhǎng)鋼公司優(yōu)秀職工”“2020年長(zhǎng)鋼公司優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào);2022年,榮記長(zhǎng)治市“五一”三等功。2021年項(xiàng)目《鐵水“一罐到底”高效流程技術(shù)創(chuàng)新與集成》獲得山西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng);2021年他帶頭研究的項(xiàng)目《優(yōu)質(zhì)建筑用鋼低成本、高效化煉鋼創(chuàng)新技術(shù)研究》獲得山西省“五小”創(chuàng)新大賽優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)。成績(jī)和榮譽(yù)的背后飽含孟義春在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的辛苦付出和默默奉獻(xiàn),也飽含他對(duì)煉鋼的深深熱愛(ài)。

習(xí)近平總書(shū)記指出,“夢(mèng)想從學(xué)習(xí)開(kāi)始,事業(yè)從實(shí)踐起步”。煉鋼,這個(gè)在別人眼中的艱苦行業(yè),在孟義春的心里卻深埋一顆夢(mèng)想的種子。2011年9月,畢業(yè)于遼寧科技大學(xué)材料與冶金學(xué)院的孟義春順利進(jìn)入煉鋼廠工作,得益于他愛(ài)學(xué)習(xí)、愛(ài)鉆研、能吃苦、善創(chuàng)新、不服輸?shù)膬?yōu)秀品質(zhì),很快被崗位師傅當(dāng)做難得的技術(shù)苗子重點(diǎn)培養(yǎng)。

短流程帶來(lái)大效益。為了提高100噸鐵水罐和鐵水運(yùn)轉(zhuǎn)效率,孟義春帶頭開(kāi)發(fā)了一系列鐵水“一罐到底”流程創(chuàng)新技術(shù),設(shè)計(jì)了多功能鐵水罐和長(zhǎng)壽命耐材、鐵水罐全程加揭蓋遠(yuǎn)程自動(dòng)控制系統(tǒng)、鐵水罐運(yùn)轉(zhuǎn)界面管理系統(tǒng),解決了鋼鐵之間物流、能源流、信息流的組織協(xié)調(diào)等一系列技術(shù)難題,優(yōu)化了鐵鋼界面流程,取得了顯著成效。該技術(shù)應(yīng)用后,實(shí)現(xiàn)減少鐵水過(guò)程溫度損失46.95℃,每年可增加廢鋼使用量6萬(wàn)噸,年增利2245.605萬(wàn)元,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,并形成《鐵水“一罐到底”高效流程技術(shù)創(chuàng)新與集成》科技成果,榮獲2021年山西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。

降本增效離不開(kāi)技術(shù)創(chuàng)新的核心驅(qū)動(dòng)。在2017年-2021年提產(chǎn)增效階段,他從現(xiàn)有裝備條件及原輔料實(shí)際出發(fā),通過(guò)進(jìn)行轉(zhuǎn)爐熱平衡的計(jì)算,掌握各種物料對(duì)爐內(nèi)熱量的影響;進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整冶煉工藝參數(shù)、研究應(yīng)用熱補(bǔ)償工藝技術(shù)、實(shí)施少渣冶煉技術(shù)和多元化廢鋼加入技術(shù)等措施,廢鋼消耗平均升高了83.35kg/t,鐵水消耗平均降低了90.67kg/t,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,為公司提產(chǎn)增效做出突出貢獻(xiàn)。同年,《優(yōu)質(zhì)建筑用鋼低成本、高效化煉鋼創(chuàng)新技術(shù)研究》成果獲得2021年山西省“五小”創(chuàng)新大賽優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)。

以技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)。2022年是煉鋼廠品種鋼產(chǎn)量提升關(guān)鍵之年,特別是中高碳鋼連澆爐數(shù)從2021年的18爐/澆次提高至35爐/澆次。為提高品種鋼45-1鋼塞棒中包連澆爐數(shù),提高單個(gè)中包澆次的產(chǎn)量,同時(shí)保證鑄坯質(zhì)量,孟義春從制約塞棒中包連澆爐數(shù)的影響因素進(jìn)行分析,分別對(duì)鋼液中全氧含量、鋼包自開(kāi)率、塞棒及擋渣墻耐侵蝕程度、塞棒中包及塞棒烘烤效果、連鑄開(kāi)機(jī)起步成功率、連鑄工藝“三穩(wěn)”操作以及保護(hù)澆注六方面內(nèi)容進(jìn)行了研究?jī)?yōu)化,連澆爐數(shù)提高了17爐/澆次,極大提高了金屬收得率,有效降低了生產(chǎn)成本,連鑄機(jī)的品種鋼生產(chǎn)水平得到顯著提升,實(shí)現(xiàn)年經(jīng)濟(jì)效益500余萬(wàn)元。

鋼渣微粉利用再獲新突破。2022年,針對(duì)轉(zhuǎn)爐低鎂渣系的資源化應(yīng)用情況,他和首鋼技術(shù)研究院專(zhuān)家結(jié)合公司鋼渣產(chǎn)生量大、活性差、安定性差、成分波動(dòng)大的實(shí)際情況,加之這些鋼渣不僅占用大量土地,還存在環(huán)境污染問(wèn)題。于是,他著手組織開(kāi)展了低鎂渣系煉鋼及鋼渣資源化利用集成技術(shù)研究。通過(guò)采用低鎂渣系煉鋼技術(shù),孟義春研究團(tuán)隊(duì)成功實(shí)現(xiàn)了鋼渣源頭的減量化和改質(zhì),不僅提高了鋼渣的安定性、活性和易磨性,還大大擴(kuò)展了鋼渣在建材產(chǎn)品中的使用條件。通過(guò)對(duì)鋼渣加工工藝的探索研究,他提出了“篩分 棒磨 磁選”的新型鋼渣加工工藝。通過(guò)采用集中除塵設(shè)施,有效解決了鋼渣破碎段數(shù)多、工藝流程復(fù)雜、設(shè)備維修成本高、粉塵污染嚴(yán)重等問(wèn)題;并且首次將鋼渣微粉制成新型充填膠凝材料應(yīng)用于煤礦充填材料中,為鋼渣微粉的資源化利用開(kāi)辟了新途徑。

操作標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)了效益與效率的雙提升。為提高崗位職工操作水平,2022年他組織推行煉鋼廠工藝操作標(biāo)準(zhǔn)化。組織制定下發(fā)了四期(每季度一期)可視化18個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。為保證標(biāo)準(zhǔn)落地,他組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)員現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo),每月召開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)會(huì)議,會(huì)議中與崗位操作人員溝通總結(jié)運(yùn)行問(wèn)題,并共同解決,直至達(dá)成共識(shí),后續(xù)進(jìn)行整改形成制度或標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。通過(guò)各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定執(zhí)行,為各項(xiàng)工作的高質(zhì)量運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

技術(shù)創(chuàng)新路上不停歇。作為孟義春職工創(chuàng)新工作室?guī)ь^人,他注重軟實(shí)力的積蓄,持續(xù)抓實(shí)QC課題推進(jìn)、合理化建議和職工培訓(xùn)。通過(guò)質(zhì)量改進(jìn),運(yùn)用專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)雙管齊下,遵循PDCA循環(huán)前進(jìn)階梯上升解決問(wèn)題,圓滿將6個(gè)QC課題攻關(guān)至預(yù)期目標(biāo),其中煉鋼廠回收作業(yè)區(qū)鋼渣加工班組榮獲全國(guó)優(yōu)秀質(zhì)量信得過(guò)班組,轉(zhuǎn)爐和連鑄QC成果《減少異型坯質(zhì)量廢品》和《降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度》榮獲部?jī)?yōu)。