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公司新聞

乘風(fēng)破浪——1—6月鋼后工序成本雙雙位列行業(yè)第八


2020-08-04

    “各工序形成優(yōu)勢疊加,鋼后工序制造成本鞏固鐵成本優(yōu)勢,鋼軋工序成本排名達(dá)到行業(yè)平均以上水平……”公司第二十一屆二次職代會,為鋼軋工序明晰了成本攻堅目標(biāo)。然而,疫情突如其來,困難突如其來,鋼軋工序?qū)⒖傮w要求和目標(biāo)任務(wù)貫穿到每天的工作中,用“鋼軋工序躋身行業(yè)前十”交出理想的答卷!

    煉鋼工序,1—6月,低合金鋼坯制造成本行業(yè)排名第八,較上年前進(jìn)四位;6月份,鋼鐵料消耗實現(xiàn)1037.95kg/t,同比降低4.72kg/t,創(chuàng)今年以來最好水平;4月份鐵耗達(dá)到842.79 kg/t,為今年以來最好水平;截至6月底,“一罐到底”綜合比例累計64.39%,超計劃4.39%;轉(zhuǎn)爐作業(yè)率為90.73%,同比提高13.53%。

    軋鋼工序,1—6月,III級螺紋鋼制造成本行業(yè)排名第八,較上年前進(jìn)七位;軋鋼機(jī)時產(chǎn)量128.98t/h,四個月在集團(tuán)鋼鐵板塊小指標(biāo)競賽活動中獲評A類;軋鋼工序能耗同比降低2.22kgce/t;棒線壓縮空氣消耗降至51.33m3/t,比去年平均水平降低19.01m3/t,創(chuàng)歷史最好水平;軋鋼綜合成材率達(dá)到100.16%。

    煉鋼廠:

    1.降低能源消耗。圍繞月度能源指標(biāo)任務(wù),積極開展電、氮氣和轉(zhuǎn)爐煤氣等能源使用的課題攻關(guān)。嚴(yán)格用電管控,實施變頻改造,降低電耗。優(yōu)化工藝操作,降低氮氣消耗。做好煤氣回收系統(tǒng)各自區(qū)域內(nèi)設(shè)備、分析及檢測設(shè)施日常檢查和維護(hù),保證煤氣回收管道完好,嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)爐降罩操作,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率。上半年,電耗同比降低5.55度,氮氣消耗同比降低6.45m3/t。

    2.持續(xù)降鐵耗。嚴(yán)格執(zhí)行“列車時刻表”模式,縮短冶煉周期;強(qiáng)化合金在線烘烤;科學(xué)使用焦粒補(bǔ)熱;強(qiáng)化生產(chǎn)組織,繼續(xù)推行“零”冷料模式;嚴(yán)控高溫鋼,推行低溫快注等措施,實現(xiàn)了鐵耗的有效降低。

    3.“一罐到底”攻關(guān),提高鐵水直兌比例。全面統(tǒng)籌推進(jìn),將“一罐到底”比例作為月度掛牌督戰(zhàn)項目的一項重要考核指標(biāo)。動態(tài)跟蹤項目進(jìn)展,持續(xù)改進(jìn)完善功能,努力實現(xiàn)溫度換效益、效率換效益。

    4.強(qiáng)化廢鋼質(zhì)量管控,降低鋼鐵料消耗。為穩(wěn)定廢鋼質(zhì)量,煉鋼廠持續(xù)擴(kuò)大廢鋼直供廠家比例,廢鋼直供廠家比例已達(dá)70%以上。以質(zhì)定價,以質(zhì)取勝,在廢鋼定價采購環(huán)節(jié),每單廢鋼采購都要參照上一單廢鋼的收得率等指標(biāo)來綜合定價。每月對各廢鋼供戶進(jìn)行排名,對收得率低且連續(xù)三次排名靠后的廠家拉入黑名單。上半年,廢鋼收得率最高達(dá)90.64%,為降低鋼鐵料消耗打下堅實基礎(chǔ)。

    軋鋼廠:

    1.開展技術(shù)攻關(guān)降低坯料消耗。棒線作業(yè)區(qū)以降低高棒生產(chǎn)線非計劃停機(jī)時間、降低熱軋廢為抓手,重點開展加熱工藝調(diào)整、優(yōu)化軋制參數(shù)、設(shè)備技術(shù)改造等項目攻關(guān);棒材作業(yè)區(qū)以提高成材率、定尺率等關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提升為攻關(guān)方向,提高熱送熱裝、鋼坯定重穩(wěn)定,降低過程切損。同時,重點對高棒、棒材生產(chǎn)線螺紋鋼負(fù)差下探及負(fù)差穩(wěn)定進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。其中,Φ12mm螺、Φ14mm螺小規(guī)格坯耗實現(xiàn)降本增效271萬元。

    2.加大能源管控力度。制定棒線壓縮空氣降低20m3/t的攻堅目標(biāo),4、5月開展專項攻關(guān)。對全廠192個用氣點重新摸排、核定,針對性地整治跑冒滴漏,在滿足生產(chǎn)的前提下,降低壓力,減少消耗;同時對單通換向閥氣源進(jìn)行改進(jìn),5月份,創(chuàng)歷史最好水平。

    3.大力實施鋼坯精準(zhǔn)定重。圍繞提高成材率指標(biāo),該廠針對各產(chǎn)線生產(chǎn)的品種、規(guī)格精準(zhǔn)控制鋼坯的定重范圍,做到上下工序有序銜接。